压或排氧的氧舱突发性故障。其二、气源信号失控。在南方春夏之交季节,空气湿度大,电M气阀门定位器的气源信号因减压吸热,在喷嘴处积聚水珠,或因打开贮气罐时的气源冲击力等因素,造成电M气阀门定位器之气路三通处的滚珠异位,其结果同“一”。
电M气转换和气开式是电M气阀门定位器的特点。为便于电M气阀门定位器失控故障的紧急处理,我们采用在气源信号输入端加装电磁阀,用控制电磁阀的开关同时控制电M气阀门定位器的电源,并把开关装在操作台上。如此,既减轻了打开贮气罐时的冲击力,又改善了减压吸热现象,达到了防范的目的。"#" 气动薄膜调节阀关闭不严的应急防范措施。!
故障现象
按操作要求开启离心机电源,将调温旋钮调至所需温度,温度指示表指示设定温度 4" 与实际温度4# 的偏离度。制冷压缩机启动,状态正常。制冷一段时间后,当实际温度 4# 略低于设定温度 4"时,压缩机本应停止工作,但此时可听到仪器内继电器触点连续开合的声音,同时压缩机在极短的时间内反复启停,并伴有异常震动,使离心机不能正常工作。
故障分析及维修
打开仪器前盖后再开机,发生振荡时可看到仪器内一继电器触点打火,触点被烧黑,同时可看到压缩机异常震动,说明该继电器是控制压缩机工作的启停开关。为防止损坏压缩机,必须立刻关断电源。在检修前也应先将该继电器触点与接线断开,使压缩机不能工作。
根据触点振动频率较快及制冷后温度可降低等现象,可以判断,该故障与压缩机保护停机无关,问题出在控制部分。我们根据实际线路绘出了温度控制电路原理图(见图 #),从图中分析,产生继电器 5#振荡的主要原因有 ! 个:一是继电器的C!FG 工作电压不稳,使其不能稳定吸合;二是控温电路故障,产生振荡信号加到三极管 H# 的基极,使 H# 反复导通截止,造成继电器振荡。由故障现象分析,压缩机一为了防气动薄膜调节阀关闭不严时束手无策,造成舱压无法稳定,则在安装气动薄膜调节阀时,前后应串接截止阀,以便气动薄膜调节阀自身漏气时应急之用,关闭 ! 个截止阀,操舱作用手动替代。
结束语
电控气动薄膜阀虽然在高压氧舱的使用中还是安全可靠的,操作方便,动作灵敏,但故障难免。多年来我们维修和防范方面积累了一些有效、快速的方法,并在我们的实践中证明是实用、方便、安全可靠的,本文就此与使用电控气动薄膜阀的氧舱用户共鉴。
旦启动,在制冷过程中并不会发生振荡现象。因此C!FG 电压波动不是造成振荡的主要原因,可以断定故障发生在控温电路中。
观察温度控制电路板,发现一电源滤波电容 $#顶端鼓起;拆下测量;其电容量已大为降低;导致C#=G输出纹波加大。当 4#II4" 或 4#JJ4" 时,纹波不足以使电压比较器 K- 的输出产生电压翻转L当 4# 接近 4" 时;G4"!G4#;由于C#=G 不稳定,参考电压 G4" 与同相输入比较电压 G4# 都产生与纹波频率相同的波动,因此导致 K- 输出信号振荡,最终造成压缩机的频繁启停。若不及时关机,可能会造成压缩机烧毁的后果。换上新电容后,应反复调节 4",保证继电器吸合和断开两过程都不发生振荡,说明故障排除。最后,在接线前不要忘记,拆下打火的继电器,仔细清理其烧黑的触点。如产生了严重的麻点,该继电器也需更换。